產品中心
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
橡膠硫化廢氣凈化塔
在橡膠制品的硫化及廢橡膠再生等工藝過程中,會產生污染廠區(qū)、嚴重危害操作員的有機廢氣:非甲烷總烴、硫化氫、二氧化硫、臭氣、煙塵、顆粒物等。
橡膠硫化生產線廢氣污染控制方案
概況
根據工藝分析,本項目的廢氣主要來源包括硫化工藝產生的硫化廢氣、噴涂產生的噴涂廢氣、涂膠產生的涂膠廢氣。
(1)硫化工藝產生的硫化廢氣
硫化過程由于橡膠受熱將會產生少量硫化廢氣,其主要為VOC(以非甲烷總烴計),并由于各類有機物的影響會產生臭味。每條生產線有6~8個廢氣吸口(8#線8只,14#線6只),每個吸口的風量約為2000 m3/h。其初始濃度約為19.4 mg/m3。
(2)噴涂產生的噴涂廢氣
噴涂過程中,噴涂和烘干階有廢氣產生,產生的廢氣中主要含有漆霧、非甲烷總烴等。噴涂過程中的含漆霧廢氣經過濾紙過濾后空,度15米。烘干過程中的廢氣主要含有非甲烷總烴等,經活性炭吸附后空,度15米。
經工程分析,得出本項目中每條生產線的噴涂階,漆霧濃度為5mg/m3,速率為0.02kg/h;非甲烷總烴的濃度為6.67mg/m3,速率為0.027kg/h;烘干階非甲烷總烴的濃度為4.1mg/m3,速率為0.023kg/h。由此可以看出,二甲苯、漆霧濃度及速率可以達到《》二級相關要求。
(3)涂膠產生的涂膠廢氣
本項目14#、17#生產線為植絨生產線、8#生產線為噴涂、植絨兩用生產線,每條線帶有兩個涂膠倉,每條線產生的涂膠廢氣經管道系統收集,通過過濾紙并用活性炭凈化處理后15m空。
經工程分析,得出本項目中14#、17#、8#生產線每個涂膠倉的風量為2200m3/h,非甲烷總烴的濃度為7.7mg/m3,速率為0.017kg/h;二甲苯的濃度為2.73mg/m3,速率為0.006kg/h。 14#、17#、8#每條生產線固化烘干的風量為850m3/h,非甲烷總烴的濃度為80mg/m3,速率為0.068kg/h;二甲苯的濃度為29.4mg/m3,速率為0.025kg/h。 由此可以看出,非甲烷總烴及二甲苯濃度及速率可以達到《》二級相關要求。
二、控制凈化措施
1.硫化工藝產生的硫化廢氣控制凈化措施
由于每條生產線硫化廢氣總排風量約12000~16000 m3/h,若每條生產線集中采用一套凈化裝置,勢必使凈化設備的體積較膨大,而生產線之間的場地小,難以布置;另外集中凈化還帶來的問題是,吸口凈化設備之間的風管容易積油(廢氣中含油)。一旦火星進入風管會引起著火。所以采取在每個吸口就近處設置一凈化設備。
凈化裝置主要有三道過濾器組成,*道初效采用一定目數的金屬絲組成(不銹鋼絲),濾去較大顆粒的物質,可反復清洗使用;二道中效采用耐溫玻璃纖維組成,濾去大部分油煙,為一次性使用;三道為效框式活性炭不織布,對含苯廢氣及非甲烷總烴等廢氣進行吸附,去除率可達70~80。在過濾器兩端設置壓差裝置,以提醒及時進行過濾器清洗或換。
廢氣經凈化后匯入總管空,度15米。每條生產線設置2~3根總管,即2~3口。
2.噴涂涂膠產生的噴涂廢氣控制凈化措施
涂膠產生的廢氣及其他雜質先經過初效過濾(無紡布),然后有布置在涂膠倉就近處的凈化裝置吸附凈化廢氣,然后15米空。
凈化裝置同上。
三、控制凈化措施效果
廢氣種類 | 硫化廢氣 | 噴涂廢氣 | 涂膠廢氣 | |||||||
噴涂廢氣 | 烘干廢氣 | 涂膠 | 固化烘干 | |||||||
非甲烷 總烴 | 臭氣 | 漆霧 | 非甲烷總烴 | 非甲烷總烴 | 非甲烷 總烴 | 二甲苯 | 非甲烷 總烴 | 二甲苯 | ||
每個吸口點風量m3/h | 2000 | 2900 | 2900 |
| ||||||
14#線總風量m3/h | 6×2000 | 2×2900 | 2×2900 |
| ||||||
初始濃度mg/m3 | 19.4 |
| 50 | 8.34 | 13.9 | 37.2 | 13.3 | 403.9 | 145.1 | |
治理措施 | 玻璃纖維過濾 +活性炭 |
| 無紡布過濾+活性炭 | 無紡布過濾+活性炭 | ||||||
治理后 量 | 濃度mg/m3 | 5.82 | 72D | 5 | 6.67 | 4.1 | 7.7 | 2.73 | 80 | 29.4 |
速率Kg/h | 0.022 |
| 0.02 | 0.027 | 0.023 | 0.017 | 0.006 | 0.068 | 0.025 | |
度 M | 15 | |||||||||
mg/m3 | 120 | 2000D | 18 | 120 | 120 | 120 | 70 | 120 | 70 |
產品咨詢